s管导管阀处堵塞
(1) 现象
s管阀处堵塞是逐渐形成的,主要原因是泵送完混凝土后,没及时用高压水冲洗,致使管内残留混凝土,日久逐渐加厚,堆积固结,造成堵塞。
(2) 排除方法
泵送混凝土结束后,要用高压水将泵体和s管冲洗干净。冲洗无效时,可采用钎镐把残渣去掉,直至清除为止。
3.4 混凝土输送管道堵塞
(1) 现象
输送压力逐渐增加,而料斗料位不下降,管道出口不出料,泵发生振动,管路也伴有---的振动和位移时,可判定是管道堵塞。
(2) 堵塞部位的判断
堵塞一般发生在弯管和锥管处有振动的部位。一般情况是从泵的出口开始。征兆是:未堵塞的管段会发生剧烈振动,堵塞部位以后的管路则无振动感。可以用听觉判断,未堵塞段混凝土被吸动时,会有响声;堵塞部分以后段则没有声响。还可以用木锤敲打管道检查,凭敲打时手感或声音判断,堵塞部位会有发“闷”的声音和密实的感觉。在长距离水平输送时,如有管接头漏浆的情况,衡阳导管,泄漏部位后面的直管内也容易发生堵塞。
逐段浇捣法
由于圆柱肢钢管导管---,插入式振捣棒不能从柱顶部溢流孔处一直下插到混凝土浇注的部位,所以只能将圆柱肢钢管侧壁分段开孔,分段灌入混凝土,分段凭感觉和经验振捣,加强型导管,此时用眼睛观察不到振捣情况,完成一段封闭该段的开孔,然后再进行下一段施工。混凝土浇注时脚手架必须事前搭好,由于钢管柱肢外侧开孔较多,材质内部晶格也发生变形,桩机导管厂,削弱了钢管本身的刚度和塑性。因此这种方法费工、费力,金属导管厂,工种交叉施工,增加了工序,成本高,劳动强度大,也不容易控制住施工,效果不好。
砂浆量太少或配合比不合格导致的堵管导管
砂浆用量太少
因为shou次泵送时,搅拌主机、混凝土输送车搅拌罐、料斗、管道等都要吸收一部分砂浆,如果砂浆用量太少,将导致部分输送管道没有得到润滑,从而导致堵管。正确的砂浆用量应按每200m 管道约需0.5m 3 砂浆 计算 ,搅拌主机、料斗、混凝土输送车搅拌罐等约需0.2m 3 左右的砂浆。因此泵送---定要计算好砂浆的用量。砂浆太少易堵管,砂浆太多将影响混凝土的或造成不---的浪费。
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